一、案例背景
某電廠2*350MW機組發(fā)電機冷卻方式為水—氫—氫方式。原定冷水系統(tǒng)采用小混床維持水質(zhì),但水質(zhì)PH值不能穩(wěn)定達標,長期運行會導致內(nèi)發(fā)電機冷水系統(tǒng)的腐蝕、堵塞問題,影響機組的安全穩(wěn)定運行。同時還存在小混床需定期更換樹脂消耗和除鹽水補排的水量損失。為了解決這一難題,電廠于2019年8月份利用檢修期間實施完成了2*350MW機組定冷水智能凈化裝置的改造工作,取得了預期效果。
二、案例分享
1、項目背景:
某電廠2*350MW機組發(fā)電機定冷水系統(tǒng)采用旁路小混床處理維持定冷水質(zhì)量。但小混床運行時PH值不能穩(wěn)定達標且偏低,若將PH值提高,系統(tǒng)水質(zhì)電導率也會超標,而國標DL/T801-2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》規(guī)定內(nèi)冷水的PH標準值為:8.0~9.0。旁路小混床處理的運行方式不能滿足水質(zhì)條件,長周期運行可能導致內(nèi)冷水系統(tǒng)存在腐蝕、甚至堵塞。于此同時,為了控制定冷水質(zhì)指標,小混床每年需更換樹脂2次,增加工作量和物料消耗的同時也造成了每天約20噸的除鹽水量的消耗。
2、實施方案:
(1)在原有定冷水系統(tǒng)基礎上,通過對補排水系統(tǒng)改造并加裝智能凈化裝置,實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)控制定冷水系統(tǒng)的補排。
(2)定冷水系統(tǒng)補水利用現(xiàn)有的凝結(jié)水精處理加氨前、后管路分別取水,經(jīng)過控制系統(tǒng)PLC自動配比混合后補入定冷水水箱,從而始終維持定冷水PH值在8.0~9.0區(qū)間穩(wěn)定達標。
(3)將定冷水系統(tǒng)的溢流排水通過中間水箱利用凝汽器負壓自動回收至熱力系統(tǒng),避免產(chǎn)生除鹽水浪費。
(4)將定冷水PH值控制在8.0~9.0之間,水中含氧量及氨濃度很低,有效降低銅導線的腐蝕,從源頭上防止發(fā)電機銅線棒沉積堵塞問題。
(5)將系統(tǒng)原混床退出后,不需進行加藥處理、無需再生或更換樹脂。
(6)控制系統(tǒng)按照全自動蹤程控設計、無需人工值守調(diào)整。
3、實施效果:
序號 | 評價 | 改善前 | 改善后 |
1 | 安全性 | 定冷水PH值不能穩(wěn)定達標,PH均值為7.64,低于標準8.0~9.0范圍。 | 定冷水PH值穩(wěn)定達標,PH均值為8.6,自動控制調(diào)節(jié)定冷水維持在PH8.0~9.0區(qū)間。 |
2 | 經(jīng)濟性 | ①定冷水系統(tǒng)每年2次樹脂更換維護。 ②定冷水系統(tǒng)每天20噸除鹽水消耗。 | ①不需樹脂的采購、更換維護工作。 ②不發(fā)生除鹽水量損失。 |
3 | 勞動效率 | 增加樹脂更換維護及運行調(diào)整工作量。 | 不需要樹脂更換維護工作。自動跟蹤調(diào)整水質(zhì)、無需人員值守參與調(diào)整。 |
4、實施后裝置圖片: